堵塞:油分芯堵塞時會引起空壓機電機電流過大。也有可能會因為過高的壓力使得油分芯變形,輕則電機過載嚴重時會使主機抱死。另外,電流過大會使接觸器壽命縮短或者觸點燒死引發(fā)重大事故。一般螺桿空壓機會有濾芯前壓力表,當(dāng)濾芯前壓力表和供氣壓力表之間的壓差達到0.08MPa時對油分芯進行更換。破損。當(dāng)油分芯破損時會發(fā)現(xiàn)空壓機耗油非常嚴重,而且在儲氣罐和管路中會有大量的油份。嚴重時在儲氣罐排污閥排放時直接排出空壓機油。引起此故障的原因主要是:(1)沒有按時對油分芯進行更換;(2)選用了質(zhì)量較差的油分芯;(3)安裝過程中沒有按規(guī)程操作,如安裝回油管時將油分芯插破等。各部件的潤滑油脂可以很大程度上改善零件的磨損,進而延長器使用壽命,故要保證潤滑油量的充足。綠色環(huán)??諌赫痉繅毫?/p>
空氣壓縮機的日常維護與保養(yǎng)工作對于保證空氣壓縮機的正常運行狀態(tài)至關(guān)重要,主要是包括以下內(nèi)容:首先是相關(guān)操作人員在設(shè)備運行前進行***的檢查和檢測,這是保證空氣壓縮機可以正常穩(wěn)定工作的基礎(chǔ)步驟,力求日常維護保養(yǎng)工作做到位,檢查***無遺漏,要制定細致***的日常維保規(guī)章制度,建立健全監(jiān)督機制,努力提高操作人員的自身技能和綜合素質(zhì)水平。在空氣壓縮機開機啟動前,操作人員應(yīng)對設(shè)備進行***檢查,包括檢查油池和注油器內(nèi)潤滑油的油量是否充足;檢查防護裝置是否牢靠安全;檢查油氣管道是否通暢;檢查各運轉(zhuǎn)部件是否靈活等等。日常維保工作的重點應(yīng)是觀察空氣壓縮機在運行狀態(tài)下各種儀表讀數(shù)是否正常,是否有異常響聲和零件發(fā)熱狀況出現(xiàn),主要部件是否出現(xiàn)運行異常現(xiàn)象,通過各種檢測設(shè)備并且結(jié)合實踐經(jīng)驗來發(fā)現(xiàn)問題并且及時解決,保證空氣壓縮機的運轉(zhuǎn)正常。操作人員必須嚴格按照操作規(guī)程操作設(shè)備,做好機器設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況記錄,同時還要對空氣壓塑機的主要部件進行點檢作業(yè)。天津噴涂行業(yè)空壓站房哪家好為了使空氣壓縮機可以正常穩(wěn)定地運轉(zhuǎn),延長設(shè)備的使用壽命,要制定詳細完備的設(shè)備維護保養(yǎng)計劃。
壓縮空氣使用過程中整個管網(wǎng)系統(tǒng)的泄漏治理。工廠壓縮空氣的平均泄漏量高達20~30%,所以節(jié)能的首要工作是治理泄漏。所有的氣動工具,軟管、接頭、閥門,一個1平方毫米的小孔,在7bar壓力下,一年差不多損失4000元。檢查空壓機管路泄露、優(yōu)化管路的設(shè)計刻不容緩。泄漏壓縮空氣的無效利用,通過耗能,用電、用水生產(chǎn)的一種動力能源,讓其白白的泄漏,是多么可惜的事情,希望引起企業(yè)管理者的高度重視。壓縮空氣每經(jīng)過一個設(shè)備裝置后都會產(chǎn)生壓縮空氣損耗,氣源壓力會降低,需進行壓降治理,也就是管路各段設(shè)立壓力表。一般空壓機出口到工廠使用點,壓降不能超過1bar,更嚴格的是不能超過10%,即0.7bar。冷干過濾段的壓降一般為0.2bar,詳細檢查各段壓降,有問題需及時維護。(每提高一公斤壓力多增加7%-10%的能耗)。
通過對噴油螺桿空壓機進行余熱回收制冷,每天可產(chǎn)出熱水約1200噸,出水溫度可達75℃,2020年全年溴化鋰機組制得近8500GJ冷量,全年節(jié)省電力超過80萬kWh。減少了現(xiàn)有制冷系統(tǒng)設(shè)備的耗電量,同時冷卻了高溫的空壓機油,提高空壓機產(chǎn)氣效率,實現(xiàn)能源的再利用,節(jié)能減排,降低系統(tǒng)的用電單耗。參考《壓縮空氣站能效分級指南》團體標準,進行余熱回收改造后,綜合輸功效率提升了4%,能效等級由5級提升到4級??梢娍諌簷C余熱回收對于建設(shè)高效空壓站房具有重大意義。活塞式壓縮機可以用機械方法迫使吸氣閥處于開啟位置,進行卸荷。
螺桿壓縮機的輸入功率大約有98%(大部分軸功率)是作為熱量通過冷卻器帶走,散耗在環(huán)境中的,其冷卻器又分后冷卻器和油冷卻器。根據(jù)相關(guān)的技術(shù)資料,油冷卻器帶走大約總散熱量中72%的熱量。如果以71%計算,那么通過的油冷卻器的散熱量大約占空壓機輸入功率的70%。工廠中空壓站緊鄰制冷站,制冷站中的冷凍機為生產(chǎn)工藝以及環(huán)境提供冷凍水。制冷系統(tǒng)用量比較高時每天需要為工廠提供冷量約1000GJ。經(jīng)過長期來對水冷式空壓機觀察并與空壓機廠家溝通,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有螺桿空壓機有進行熱回收的潛力,并可產(chǎn)出溫度超過70℃的熱水。于是團隊利用余熱回收機組和溴化鋰制冷機將壓縮空氣系統(tǒng)與制冷系統(tǒng)聯(lián)合起來,在余熱回收機組和管道順利安裝和調(diào)試后,進行了數(shù)據(jù)觀測,一周的時間內(nèi),溴化鋰制冷機供冷量超過200GJ,節(jié)約制冷機電能近1.4萬kWh??諝鈮嚎s機的日常維護與保養(yǎng)工作對于保證空氣壓縮機的正常運行狀態(tài)至關(guān)重要。廣西碳排放標準空壓站房壓力
在雙作用的壓縮機上,一般是多級卸荷,一個氣缸一次得到平衡,較好地使氣量達到供需相應(yīng)。綠色環(huán)??諌赫痉繅毫?/p>
樣,離心空壓機在運行中產(chǎn)生大量的熱。這些熱量蘊含在壓縮空氣中,主要通過壓縮空氣與冷卻水的熱交換,由冷卻水將熱量散發(fā)到大氣中,以及通過其它途徑排放到空氣中。如不將熱量回收,這些熱能就不能得到很好的利用。對一級、二級壓縮機出口壓縮空氣的熱能進行回收,熱水溫度只有35~50℃,并不能滿足需求,對三級壓縮機進行能量回收,可獲得65~75℃的熱水,可滿足熱水型溴化鋰機組的需求。離心機的熱量回收率大約為20%,實施余熱回收改造后預(yù)計可提升綜合輸功效率1~2%,系統(tǒng)用電單耗可下降到0.115kWh/m3。綠色環(huán)??諌赫痉繅毫?/p>